在攀钢炼铁厂提起“炉前巧匠”,几乎无人不知,提起“陆氏锥形炮头”几乎无人不晓。是什么原因使得一个进厂时只有初中文化的学徒工,在人才济济的攀钢炼铁厂成为家喻户晓的“名人”呢?
“炉前巧匠”名叫陆尚辉,1985年进入攀钢炼铁厂,通过刻苦自学取得大专文凭,成为攀钢技能拔尖人才,他在二高炉担任炉前技师10年,利用多种自创技术使得二高炉杜绝了大的炉前事故,产量实现了年80万吨向110万吨的跨越。
二十年炉前生涯无怨无悔
创业的历程就是积极向上,多方进取,起步时也许艰难,但越过了曲折考验,成就将会是一种千姿百态的景观。
凭着对事业的热爱,陆尚辉在二高炉一干就是二十年。“不仅要实干,还要巧干”这是陆尚辉经常挂在嘴边的一句话,他充分利用业余时间刻苦钻研、学习有关高炉冶炼的知识,不断提高自己解决问题的能力。
二高炉刚使用新型液压炮时,铁口冒泥频繁,耐火材料消耗剧增,炮头频频被烧,多时一天要烧坏10余个,直接威胁到高炉的正常生产。对此,陆尚辉坚持跟班倒,积极查找原因,大胆地提出将原来的圆形炮头改称锥形炮头的建议,并且绘制了详细的锥形尺寸图。经过试用,原来的不利因素随之消除,铁口泥套由以前的一天做8个,减少到一天只做一个或两个,仅耐火材料消耗每月就可节约6万元,炮头备品的月消耗降低了11万元,同时使铁口工作变得稳定,促进了高炉炉况的顺行,这项被命名为“陆氏锥形炮头”的改进措施已在炼铁厂各高炉推广使用。
“炉前工作了二十年,和高炉结下了不解之缘,哪天不到高炉前转转着心里就空空的。”从陆尚辉的眼里,记者看到了他对事业的无悔追求。
敢于创新才能为企业赢得效益
不断创新,敢啃硬骨头,是陆尚辉走向成功的秘诀。2007年,针对高炉开口机钻完铁口后下钻杆难,操作中存在安全隐患的现象,陆尚辉积极开动脑筋,提出了将钻杆接头由原来的螺纹型改变成锲型的建议,即“锲型开口机钻杆接头”。经采纳实施后,彻底解决了下钻杆难的技术难题,消除了操作安全隐患、降低了生产成本,同时还减少了炉前工的劳动强度。
像这样的技术创新,在陆尚辉的工作历程中还有很多很多,一项项凝聚着陆尚辉创新智慧结晶的技术改进与操作方法,如今正在攀钢各高炉的生产中发挥着巨大的作用。
“炉前工普遍文化素质不高,而陆尚辉却在实践中不断地钻研摸索,利用巧劲解决了许多炉前技术难题,使二高炉实现了连续多年炉前无事故的目标。”攀钢炼铁厂二高炉党支部书记陈刚言语中满是对陆尚辉的赞许。
企业的需要就是我奋斗的目标
陆尚辉常说,要树立为社会、为企业奉献的使命观。一个技师的价值在于有所作为,在于奉献才智。
作为一名从业20余年的炉前技师,陆尚辉见证了企业的变迁,面对其它钢铁企业的高薪聘请,他不为所动,一心为企业,潜心做贡献,培养了良好的从业心态。“高能成,低能就”“企业的需要就是我的追求”陆尚辉良好的职业道德形象,为人们所称道。
2005年10月,二高炉生产出现了波动,严重威胁到安全生产。这时,正在昆明进修的陆尚辉,利用周末休课的间隙,连夜赶回攀枝花,在高炉上一呆就是两天,与工作人员一起细心分析事故原因后制定出操作要领。在昆明进修的四个月时间里,为解决高炉生产上遇到的临时困难,陆尚辉往返昆明与攀枝花五次。在二高炉几次停炉检修时,本该有机会外出考察学习的陆尚辉主动放弃了这些机会,因为厂里其它高炉遇到了生产难题,需要支援,他与厂里其它技师一起到高炉上去倒班,解决炉前遇到的各种问题。
2007年8月,一高炉炉况不顺,炉前工作状况严重制约正常生产,陆尚辉临危受命,来到一高炉担任技师。针对一高炉炉况现状和生产特点,他认真分析,及时总结出新的工作技巧和方法,并毫无保留的传授给职工,是一号高炉炉前整体操作和管理水平得到有效提高,迅速扭转了生产被动的局面。如今,一高炉的生产突飞猛进,炉前工作状况和高炉产铁量都迈上了新台阶。
■ 本报记者 李颉妍
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